1、膜處理系統(tǒng)運行狀況
垃圾滲濾液膜處理系統(tǒng)從2020年4月正式投運至今,納濾裝置運行情況較為穩(wěn)定,而反滲透裝置運行狀況持續(xù)惡化,不僅整體進水壓力出現(xiàn)迅速攀升,同時產(chǎn)水量、回收率也出現(xiàn)了較大幅度的衰減,同時通過常規(guī)的酸、堿性藥劑清洗,恢復效果很差。
現(xiàn)場對反滲透膜元件進行了拆檢(為一段首只膜元件,如圖一、圖二),以查明膜元件污堵的真實狀況,同時也對反滲透的污堵狀況進行評估,并為后續(xù)恢復性清洗制定合理、有效的清洗方法。
從圖一,能看出膜元件幾乎看不到明顯的污染物,即沒有明顯的有機物、微生物污染,也沒有明顯的無機鹽垢;圖二,為拆檢出一段首只膜元件稱重,為14.15kg,與新膜濕重無較大差異。表明膜元件污染物主要為納濾無法攔截的小分子有機物,在高壓力運行工況下,強力附著于膜片表面和孔隙內(nèi)形成的頑固性污染。運行參數(shù)如表一:
運行數(shù)據(jù)分析:
?、龠M水壓力變化明顯(尤其一段,如圖三),運行3個月之后,要想獲得接近于最初的產(chǎn)水流量,則需要將運行壓力提升至接近2.25-2.45MPa。
?、诙伍g壓差變化并不明顯(如圖四),表明反滲透膜元件的污堵并不在流道,而是膜片表面的污堵(以透過納濾的小分子有機物為主);通過對一段首只膜元件的拆檢及稱重,也驗證了我們的推測(感官上膜元件非常干凈,稱重14.15kg)。
?、郛a(chǎn)水、濃水流量不斷衰減(如圖五),產(chǎn)水量從最初的9.8m3/h下降到9.0m3/h,濃水流量也從最初的3.8m3/h下降到3.0m3/h。
?、茉诖?個月的運行過程中,業(yè)主實際上對反滲透裝置使用常規(guī)酸堿進行過數(shù)次清洗,無論從清洗液的狀態(tài)(顏色和pH均無變化)或者是運行參數(shù)上的變化來看,均沒有明顯的改觀,這也是導致污堵累積加劇的原因所在。
業(yè)主在數(shù)次常規(guī)酸堿清洗,并沒能有效恢復反滲透裝置性能情況下只能尋求專業(yè)膜化學品廠家PWT的幫助,以使用在滲濾液系統(tǒng)清洗效果較好的膜專用堿性清洗劑,來嘗試盡可能恢復反滲透裝置性能。
2、反滲透裝置的嘗試性清洗
由于垃圾滲濾液成分復雜性的特點,本項目對于PWT公司來講也是一次全新的嘗試。在對現(xiàn)場污染物成分(透過納濾的小分子有機物)進行分析后,考慮到現(xiàn)場后期使用的經(jīng)濟性,PWT工程師決定先采用膜專用堿性清洗劑最常規(guī)的清洗方式(質(zhì)量濃度配比1:40)進行嘗試性清洗,以探尋最為經(jīng)濟、有效的清洗方式。
此時記錄下清洗前的運行數(shù)據(jù),如下表二:
7.21即開始對反滲透裝置進行堿性化學清洗,使用膜專用堿性清洗劑,配藥濃度按質(zhì)量濃度1:40配藥,此時pH在12-13之間。
開啟清洗循環(huán)泵,先后分別對二段和一段進行分段清洗,清洗進膜壓力在4.0bar,流量>10m3/h,清洗采用了兩次配藥(第一次藥劑分別循環(huán)二段和一段各1h后排放)。二次配藥后,先循環(huán)、浸泡清洗二段,再循環(huán)、浸泡一段,且一段采用過夜循環(huán)、浸泡,循環(huán)浸泡時間不低于12h。清洗完畢后數(shù)據(jù)如下表:
通過首次嘗試性清洗后,7.22(業(yè)主希望能在進水壓力2.0MPa左右運行)的第一組數(shù)據(jù)與7.21數(shù)據(jù)進行比對,參數(shù)上似乎并沒有明顯的改觀,不論是產(chǎn)水流量、回收率還是運行壓力,都看不出顯著的變化,說明膜專用堿性清洗劑采用常規(guī)配藥清洗效果不佳。因此在與業(yè)主談論并達成一致后,我們決定改變清洗的配藥方法,對反滲透進行再次嘗試性的清洗。
圖六為過夜循環(huán)、浸泡清洗后的清洗液。從清洗液能明顯看出其中含有渾濁、膠裝類物質(zhì),與我們之前的推斷一樣,此為附著在膜片表面的小分子有機物。由于能過透過納濾的有機物,分子量都是較小的,所以在高壓力作用下,壓實后強力附著于膜片表面,導致清洗非常困難。即便是此次清洗參數(shù)改觀不大,但是清洗液狀態(tài)表明清洗仍然是有一定效果的。
7.22開始,依然繼續(xù)對反滲透裝置進行堿性清洗,此次配藥采取膜專用堿性清洗劑質(zhì)量濃度濃度1:40加上額外的0.1%NaOH,此時pH在13左右。
開啟清洗循環(huán)泵,先后分別對二段和一段進行分段清洗,清洗進膜壓力在4.0bar,流量>10m3/h,清洗僅為一次配藥,先循環(huán)、浸泡清洗二段,再循環(huán)、浸泡一段,且一段仍舊采用過夜循環(huán)、浸泡,循環(huán)浸泡時間不低于12h。清洗完畢后數(shù)據(jù)如下表:
通過第二次清洗后,與7.21日清洗后的數(shù)據(jù)進行比對,在各段產(chǎn)水、濃水流量、回收率基本不變的情況下,一段、二段進水壓力顯著的下降,一段從2.03MPa下降到1.80MPa,二段從1.965MPa下降到1.76MPa(見圖七),清洗效果從參數(shù)對比差異來看是非常突出的,代表此次清洗效果還是非常明顯的。
3、案列分析
?、僮?.23日以來,客戶采用常規(guī)酸堿自行清洗過反滲透裝置兩次,由于常規(guī)清洗劑本身對于污堵較為嚴重的垃圾滲濾液系統(tǒng)效果很有限,且并未針對性的加強堿洗,僅僅著重酸性清洗,因而清洗效果不佳,進而導致裝置累積性污堵。
?、谟捎诩{濾對滲濾液來水中的大分子有機物首先進行了脫除,未能截留的小分子有機物則在越來越高的運行壓力作用下,在反滲透膜表面壓實,對反滲透膜片膜孔內(nèi)部產(chǎn)生了深層污堵,常規(guī)清洗劑在沖刷力不足的情況下,污染物難以洗脫。
?、奂{濾、反滲透設計回收率過高,高回收率必然導致膜元件高的運行負荷,同樣加劇了反滲透裝置的污堵。
?、苡捎诜礉B透系統(tǒng)存在膜孔深層的累積性污堵,常規(guī)的酸堿不僅效果較差,專業(yè)膜化學品廠家的專用清洗劑常規(guī)清洗方式使用效果欠佳,但若同時配合常規(guī)清洗劑的話,不僅可以提高清洗效果,同時還能提高經(jīng)濟性。若后期要想恢復到更好的水平,則需要使用效果更佳的專用清洗劑配合常規(guī)清洗劑,通過數(shù)次高強度清洗才能逐步恢復。
5案列總結
?、倌ぱb置的清洗,首先應該明確污染物的類型(主要污染物),進而制定有效的、針對性的清洗方法,盡可能將污染物清洗徹底,避免污染物過長時間的累積,增加后期清洗難度。
②對于垃圾滲濾液系統(tǒng)中,以小分子有機物為主要污染物的反滲透裝置,應盡可能避免過高的運行壓力,過高的運行壓力會使得小分子有機物在膜孔深層的污堵和累積,后期清洗將變得異常困難。
?、劾鴿B濾液系統(tǒng),無論是納濾裝置還是反滲透裝置,都應謹慎評估膜裝置來水水質(zhì)(尤其CODCr、TDS、結垢性離子等關鍵指標),設置合理的、有助于裝置長期穩(wěn)定運行的回收率(或系統(tǒng)設計,如單端回流式),避免回收率過高、濃水流速偏低導致的嚴重的濃差極化現(xiàn)象。
?、軐τ谒|(zhì)條件極度惡劣的垃圾滲濾液裝置,在選擇合理的運行和清洗方式的前提下,應盡可能選擇在同行業(yè)有成功經(jīng)驗的專業(yè)膜化學品廠家的產(chǎn)品,避免運行過程中發(fā)生嚴重的污堵,同時也能在污堵產(chǎn)生后能更有效的恢復裝置性能。
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